為社會(huì)提供認(rèn)真負(fù)責(zé)的環(huán)境治理服務(wù)
摘要
本文講述了一種新型納米鐵作為預(yù)處理藥劑,采用“納米鐵預(yù)處理+生化處理”組合工藝、小試加中試的試驗(yàn)方法,處理江蘇吳江某印染廠廢水,研究納米鐵對(duì)廢水中銻(Sb)、COD、色度等的去除效果及相關(guān)機(jī)理。試驗(yàn)結(jié)果表明:納米鐵對(duì)銻的去除效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出目前普遍采用的處理工藝,在進(jìn)水水質(zhì)銻(Sb)含量300~500 μg/L、COD 700~1200 mg/L情況下,投加250~300 ppm的納米鐵預(yù)處理后生化處理,出水銻(Sb)含量穩(wěn)定在30 μg/L以下、COD穩(wěn)定在150 mg/L以下,出水色度穩(wěn)定在30倍以下,完全達(dá)到該地區(qū)納入管網(wǎng)排放要求。
關(guān)鍵詞:納米鐵;預(yù)處理;生化處理;印染廢水;銻(Sb)、COD、色度
1、背景
金屬銻(Sb)污染是近年來(lái)印染工業(yè)污染防治中面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。銻主要來(lái)源于兩個(gè)方面:一是紡織原料聚酯纖維生產(chǎn)的主要催化劑是醋酸銻;二是織造印染過(guò)程中添加劑的使用。印染廢水中的銻主要以Sb(OH)6- (SbV)的形式存在,需將其還原為單質(zhì)銻或Sb(OH)3(SbⅢ)才可以有效去除,但是目前沒(méi)有一種藥劑或污水處理工藝印染廢水中的銻完全達(dá)到排放的要求。同時(shí),由于金屬銻(Sb)具有高毒性、高致癌性等危害,國(guó)家與各地政府相繼出臺(tái)了新的控制金屬銻(Sb)排放的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)銻的排放提出了更高的要求。以江蘇為例,新標(biāo)準(zhǔn)要求金屬銻(Sb)排放在80μg/L以下,太湖流域要求50μg/L以下,吳江地區(qū)要求20μg/L以下這對(duì)絕大多數(shù)印染廠來(lái)說(shuō)是無(wú)法完成的。因此,加強(qiáng)印染工業(yè)廢水的金屬銻(Sb)污染治理迫在眉睫。
目前針對(duì)含銻(Sb)印染廢水的處理工藝主要以聚合硫酸鐵預(yù)處理,采用“混凝—?dú)飧 炷钡墓に?,但是此種工藝存在較大弊端,主要表現(xiàn)為聚合硫酸鐵投加量大,導(dǎo)致污泥產(chǎn)量增多;受pH影響大,需要加堿回調(diào);出水色度高;銻的去除達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn);工藝復(fù)雜、運(yùn)行費(fèi)用高;聚鐵中的鐵離子容易污染MBR膜難以清洗。
針對(duì)高價(jià)金屬銻難以有效去除的問(wèn)題,我們利用我公司獨(dú)有的核心技術(shù)——納米零價(jià)鐵系列產(chǎn)品,針對(duì)性地設(shè)計(jì)出具有強(qiáng)還原性的零價(jià)鐵納米材料,并結(jié)合生化處理增強(qiáng)此類(lèi)工業(yè)污水的處理效能。納米零價(jià)鐵在其中起到三個(gè)重要作用:一是還原銻元素使之轉(zhuǎn)化成易于降解的化學(xué)形態(tài);二是能夠迅速轉(zhuǎn)化染料分子從而提高色度脫除效率;三是能夠提高染料在廢水中的可生化性。通過(guò)在試驗(yàn)工廠的應(yīng)用實(shí)踐證明,此成套工藝遠(yuǎn)勝于目前的處理工藝,故撰寫(xiě)此文。
2、成套工藝流程
2.1試驗(yàn)工廠特點(diǎn)
試驗(yàn)工廠在江蘇吳江某印染廠,該廠印染廢水排放特點(diǎn)如下:
?。?)水溫高。廢水溫度保持在50℃左右。
(2)水量波動(dòng)大。廢水排量隨生產(chǎn)變化而變,日平均處理水量3000噸,有條件盡可能回用。
?。?)水質(zhì)變化大。由于該廠沒(méi)有設(shè)置調(diào)節(jié)池,減量水和酸析水隨產(chǎn)隨排,廢水pH在6.5~13之間波動(dòng),COD在700~1200mg/L。
?。?)廢水色度較大,一般原水色度300~600倍。
(5)含有大量油性物質(zhì)。
2.2納米零價(jià)鐵處理含銻廢水作用機(jī)理
印染廢水中銻的去除主要是將五價(jià)銻還原為三價(jià)銻,從而固定在污泥中去除,主要氧化還原反應(yīng)如下:
Fe + H2O - 2e- = Fe2+ + H+ + OH-
Sb(OH)-6 + 3H+ + 2e- = Sb(OH)3↓ + 3H2O
納米零價(jià)鐵中的單質(zhì)態(tài)的鐵元素具有極強(qiáng)的還原性,在水中發(fā)生強(qiáng)烈的氧化還原反應(yīng)釋放電子、產(chǎn)生原子態(tài)的氫,將Sb(V)還原成Sb(Ⅲ) 以Sb(OH)3的形式沉淀,從而達(dá)到去除廢水中的金屬銻的目的。同時(shí),產(chǎn)生的鐵離子的膠體具有良好的絮凝作用,可以將Sb(OH)3沉淀及懸浮物等絮凝沉淀;產(chǎn)生的原子態(tài)的氫還原染料中的顯色基團(tuán)、廢水中的長(zhǎng)鏈有機(jī)物等,提高染料在廢水中的可生化性。
2.3“納米零價(jià)鐵+生化處理”運(yùn)行方案

圖1運(yùn)行方案流程圖
我公司針對(duì)該廠印染廢水排放特點(diǎn)給出如圖1所示的運(yùn)行方案,排放的廢水在不調(diào)節(jié)pH的情況下直接投加納米鐵,隨后加入陽(yáng)離子PAM混凝沉淀,沉淀出水進(jìn)入好氧生化池,經(jīng)生化處理后二沉池出水可達(dá)到納管排放要求。根據(jù)廢水的水量水質(zhì)情況,相應(yīng)調(diào)節(jié)納米鐵的投加量。納米零價(jià)鐵對(duì)金屬銻(Sb)的還原作用受廢水pH、水溫等的影響極小,因此采用該工藝無(wú)需對(duì)廢水進(jìn)行任何預(yù)先調(diào)整。另外,相關(guān)研究表明,鐵元素可促進(jìn)好氧菌體內(nèi)酶的合成,從而有助于好氧菌的生長(zhǎng)和繁殖,提高了對(duì)COD的去除效果。
3、試驗(yàn)運(yùn)行結(jié)果與討論
本試驗(yàn)采取“小試+中試”的方式同步進(jìn)行,具體試驗(yàn)過(guò)程如下:
3.1小試試驗(yàn)
3.1.1小試方案
小試試驗(yàn)采用“納米零價(jià)鐵預(yù)處理+SBR”工藝,采用某綜合污水廠MBR池混合液為接種污泥,原水來(lái)自試驗(yàn)工廠印染生產(chǎn)排水,每次更換水量50 %,曝氣時(shí)間2.5 h,沉淀30 min,連續(xù)運(yùn)行8次。
3.1.2小試結(jié)果
表一:SBR工藝運(yùn)行記錄


圖2污水處理前后水質(zhì)對(duì)比圖
由表1和圖2可以看出,“納米零價(jià)鐵預(yù)處理+SBR”工藝在金屬銻(Sb)的去除、COD去除、色度脫除方面效果極佳。出水COD基本能穩(wěn)定在100 mg/L左右,出水銻(Sb)30μg/L以下,色度30倍以下。
3.2中試試驗(yàn)
3.2.1中試污水處理工藝流程
中試設(shè)備如下:

圖3中試處理工藝流程

圖4中試裝置實(shí)物圖片
中試裝置運(yùn)行參數(shù)如下:
處理水量:150~160L/h;污泥濃度:3000~4000mg/L;SV:30%~50%;好氧段停留時(shí)間:8~9h;好氧池末端DO:2~4mg/L;二沉池停留時(shí)間:2.5~4h;回流比:80~150%。
3.2.2運(yùn)行結(jié)果
表二:中試裝置運(yùn)行結(jié)果記錄

由上表可知,根據(jù)不同的進(jìn)水水質(zhì),納米零價(jià)鐵投加量250~300 ppm,經(jīng)生化處理后COD穩(wěn)定在150 mg/L以下,銻(Sb)穩(wěn)定在30 μg/L以下,大部分在20μg/L以下,出水色度30倍以下,全部達(dá)到納管排放標(biāo)準(zhǔn)。
3.3原有處理工藝與納米鐵預(yù)處理工藝比較
表3原工藝和新工藝比較表

4、結(jié)論
1、采取納米零價(jià)鐵促進(jìn)生化處理成套工藝可以保證高含銻印染廢水處理后銻排放優(yōu)于國(guó)家及地方最新標(biāo)準(zhǔn)。
2、該工藝流程簡(jiǎn)單,現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)改造難度低,成本節(jié)約空間大。
3、該工藝化學(xué)品投加量大幅減少,污泥產(chǎn)量也大幅減少,對(duì)環(huán)境更友好。如果后續(xù)根據(jù)出水水質(zhì)情況加大回用,將會(huì)產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。